減速機漏油的原因分析
2009-08-25

    1.1  減速(su)機內外產生壓力差
    減(jian)速機(ji)運(yun)轉過程中,運(yun)動(dong)副摩擦發熱以及受環(huan)境溫(wen)(wen)度(du)的(de)影響,使減(jian)速機(ji)溫(wen)(wen)度(du)升高,如(ru)果沒有透氣(qi)孔或透氣(qi)孔堵塞,則機(ji)內壓力(li)逐漸(jian)增加,機(ji)內溫(wen)(wen)度(du)越(yue)高,與外界的(de)壓力(li)差(cha)(cha)越(yue)大(da),潤滑(hua)油在(zai)壓差(cha)(cha)作(zuo)用下,從縫隙處漏出。
    1.2  減速機結構設計不合理
    (1) 檢查孔(kong)蓋板太(tai)薄,上緊(jin)螺栓后易產生變形(xing),使(shi)結(jie)合(he)面不平,從接觸縫隙漏油。
    (2) 減速機(ji)制(zhi)造過(guo)程中,鑄件未(wei)進行退火或(huo)時效(xiao)處理,未消除(chu)內應力,必然發生(sheng)變形,產生(sheng)間(jian)隙,導致泄漏。
    (3) 箱體(ti)上沒有回油槽,潤滑油積聚在軸封、端(duan)蓋、結合面(mian)等處,在壓差作用下(xia),從間隙處向外漏(lou)。
    (4) 軸(zhou)封結(jie)構(gou)設計(ji)不合理。早期的減速機(ji)多采(cai)用(yong)油溝、氈圈式(shi)軸(zhou)封結(jie)構(gou),組裝時使毛氈受壓縮產生變形,而將(jiang)結(jie)合面縫(feng)隙密(mi)封起(qi)來。如果軸(zhou)頸與密(mi)封件接觸不十分(fen)理想,由(you)于(yu)毛氈的補償性能極(ji)差(cha),密(mi)封在短時間內即(ji)失效。油溝上雖有回油孔,但極(ji)易堵塞(sai),c油作用(yong)難以(yi)發揮。
    1.3  加油量過多
    減速機在運轉(zhuan)過程中,油池(chi)被攪(jiao)動得很(hen)厲害,潤滑油在機內(nei)到處(chu)(chu)飛濺,如果加油量過多,使(shi)大量潤滑油積(ji)聚在軸封、結合面等處(chu)(chu),導致泄(xie)漏。
    1.4  檢修工藝不(bu)當
    在設備檢(jian)修時,由于結(jie)合(he)面上(shang)污物清(qing)除不(bu)徹底,或密(mi)(mi)封膠選用不(bu)當、密(mi)(mi)封件(jian)方向裝反、不(bu)及(ji)時更換(huan)密(mi)(mi)封件(jian)等(deng)也會引起(qi)漏油(you)。
    2、治理減速機(ji)漏油的對(dui)策
    2.1  改進透氣(qi)帽和(he)檢查孔蓋板
    減速機(ji)內(nei)壓(ya)大(da)于(yu)外界大(da)氣(qi)壓(ya)是(shi)漏(lou)油的主要原因(yin)之(zhi)一(yi),如果(guo)設法使機(ji)內(nei)、機(ji)外壓(ya)力均衡(heng),漏(lou)油就(jiu)可(ke)以防(fang)止。減速機(ji)雖都(dou)有透氣(qi)帽(mao),但透氣(qi)孔(kong)太小(xiao),容易被煤粉、油污堵塞,而且每次加油都(dou)要打開(kai)(kai)檢查(cha)孔(kong)蓋(gai)板(ban),打開(kai)(kai)一(yi)次就(jiu)增(zeng)加一(yi)次漏(lou)油的可(ke)能性,使原本不漏(lou)的地方(fang)也發(fa)生泄(xie)漏(lou)。為此,制作了一(yi)種油杯式透氣(qi)帽(mao),并將原來(lai)薄的檢查(cha)孔(kong)蓋(gai)板(ban)改為6 mm厚,將油(you)杯式透(tou)氣(qi)帽焊在蓋板上,透(tou)氣(qi)孔直徑為6 mm,便于通氣,實現了均(jun)壓,而且加油時從(cong)油杯(bei)中加油,不用打開檢(jian)查孔蓋板,減少了漏油機(ji)會(hui)。
    2.2  暢流
    要使(shi)被齒輪甩(shuai)在(zai)軸承(cheng)上多余的(de)(de)潤(run)滑(hua)油不在(zai)軸封處積聚,必(bi)須使(shi)多余的(de)(de)潤(run)滑(hua)油沿一定(ding)方向(xiang)(xiang)流回油池,即做到暢流。具體的(de)(de)做法(fa)是在(zai)軸承(cheng)座的(de)(de)下瓦中心(xin)開(kai)一個向(xiang)(xiang)機內傾斜的(de)(de)回油槽,同時在(zai)端蓋直口&也(ye)開(kai)一缺(que)口,缺(que)口正對回油槽,這樣多余的(de)(de)潤(run)滑(hua)油經缺(que)口、回油槽流回油池。
    2.3  改進軸封(feng)結構
    2.3.1  輸(shu)出軸為半軸的減速機軸封改進
    帶式(shi)輸送(song)機(ji)(ji)、螺旋卸車(che)機(ji)(ji)、葉(xie)輪給煤(mei)機(ji)(ji)等大多(duo)數設備的減速機(ji)(ji)輸出軸(zhou)為半軸(zhou),改造較方便(bian)。將減速機(ji)(ji)解體,拆下聯軸(zhou)器(qi)(qi),取出減速機(ji)(ji)軸(zhou)封(feng)(feng)端(duan)蓋,按照(zhao)配套的骨架油(you)封(feng)(feng)尺寸,在原端(duan)蓋外側車(che)加工(gong)槽,裝上骨架油(you)封(feng)(feng),帶彈簧(huang)的一側向里i回裝時,如果端(duan)蓋距聯軸(zhou)器(qi)(qi)內側端(duan)面35 mm以上(shang),則可(ke)在端(duan)蓋外側的軸上(shang)裝一(yi)個備用油封,一(yi)旦油封失效,即(ji)可(ke)取出損壞的油封,將備用油封推入端(duan)蓋,從而省(sheng)去了解體減速機、拆連軸器等費時(shi)費力的工序(xu)。
    2.3.2  輸出軸為(wei)整軸的減速機軸封改進
    整軸(zhou)傳動的減速機(ji)輸出軸(zhou)無聯軸(zhou)器,如果按照(zhao)2.3.1方案改造(zao),工作量太(tai)大也不現實。為(wei)減(jian)少工作量、簡化安裝(zhuang)(zhuang)程序,設(she)計了(le)(le)一種可(ke)剖分式(shi)端(duan)(duan)蓋(gai),并對(dui)開口(kou)(kou)式(shi)油(you)封(feng)進行了(le)(le)嘗試。可(ke)剖分式(shi)端(duan)(duan)蓋(gai)外側(ce)車加(jia)工槽,裝(zhuang)(zhuang)油(you)封(feng)時先將彈(dan)(dan)簧(huang)取出,將油(you)封(feng)鋸(ju)斷(duan)呈(cheng)開口(kou)(kou)狀,從開口(kou)(kou)處將油(you)封(feng)套在軸上,用(yong)粘接劑將開口(kou)(kou)對(dui)接,開口(kou)(kou)向(xiang)上,再裝(zhuang)(zhuang)上彈(dan)(dan)簧(huang),推入(ru)端(duan)(duan)蓋(gai)即可(ke)>
    2.4  采用新型密(mi)封材料
    對于減速機靜密封點泄漏可采用新型密封材料粘堵。減速機大修時,在接合面、端蓋上涂D05h橡(xiang)膠密封膠代替早期產品,一般不會(hui)出現(xian)泄漏(lou)。如果減速機運轉(zhuan)中靜密封點漏(lou)油,可用表面工程(cheng)技術的油面緊急(ji)修(xiu)補劑(ji)粘堵,從而(er)達到消(xiao)除漏(lou)油的目的。
    2.5  認真執行檢修工藝
    在減(jian)速機(ji)檢(jian)修(xiu)時(shi),要(yao)認真執行工藝規程(cheng),油(you)封不(bu)(bu)可(ke)裝反(fan),唇口不(bu)(bu)要(yao)損傷,外緣不(bu)(bu)要(yao)變形,彈簧不(bu)(bu)可(ke)脫落,結合面要(yao)清(qing)理(li)干凈,密封膠涂抹均勻,加油(you)量不(bu)(bu)可(ke)超過油(you)標尺(chi)t度(du)。
    2.6  擦拭(shi)
    減速機靜密封點通過治理,一般是可以達到不滲不漏的,但動密封點由于密封件老化、質量差、裝配不當、軸表面粗糙度高等原因,使得個別動密封點仍有微小滲漏,由于工作環境差,煤塵粘到軸上,顯得油乎乎一片,所以需要在設備停止運轉后,擦拭軸上的油污。
  
 
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